1 窯頭廢氣系統工藝狀況及改造原因
我集團微山公司 5 000t/d 生產線于 2018 年 5 月投入運行, 回轉窯窯頭廢氣采用電除塵器的處理方式,其規(guī)格型號為 BS930 34/12.5/3×10/0.4,原設計排放標準為<50mg/m3(標態(tài))。 窯頭排風機規(guī)格型號為Y4 -73 -14 №31.5F, 處理風量 620 000m3/h, 全 壓 為2 000Pa,配用電動機型號為 Y5603-10, 額定功率為560k W。 當地環(huán)保部門要求公司實施煙氣粉塵治理設施提標改造,確保各煙氣粉塵污染物排放濃度限值達到 DB37/2373—2013《山東省建材工業(yè)大氣污染物排放標準》30mg/m3(標態(tài) )。 2022 年 3~6 月對該除塵系統進行了技術改造, 改造后收塵達到新的排放標準。但運行一段時間后,
發(fā)現對旁邊的回轉窯配套的煤磨及其收塵運行有影響,經過排查分析,找到了原因,通過對中控操作方法進行改進,也解決了存在的問題。
2 除塵器改造方案
2.1 冷卻系統方案的選取
電除塵器耐煙氣高溫設計值是瞬間最高煙氣溫度 400℃,而改為袋除塵器后,濾袋濾料耐最高煙氣溫度為 240℃, 余熱發(fā)電投運時入袋除塵器煙氣溫度為
110~130℃, 余熱發(fā)電關閉及回轉窯出現竄紅料等特殊工況時,入袋除塵器煙氣溫度會超過濾袋的耐最高溫度 240℃,因此電除塵器改袋除塵器后,需要安裝煙氣冷卻系統。 我團新建窯的窯頭袋除塵冷卻系統全部采用空氣冷卻器,5 000t/d 生產線窯頭空氣冷卻器配置 20 臺 11k W 的冷卻風機,總用電負荷
220k W。 空氣冷卻器及其管路的阻力 500~600Pa。 考慮到現有生產線改造, 空氣冷卻器加上進出風管道及其輸送設施,整套設施占地面積大,空間工藝布置較困難;冷卻器安裝需土建施工,改造周期長;設備投資相對較高;增加系統阻力及冷卻用電負荷;還有一種煙氣冷卻方案,在篦冷機安裝煙氣噴霧冷卻系統。 考慮到只有在余熱發(fā)電不開啟和回轉窯工藝出現故障等特殊工況時,才啟用煙氣冷卻裝置,相對回轉窯的運轉,冷卻系統運轉率非常低,而且不增加系統阻力,工藝布置容易,投資低。 我們選取在篦冷機采用噴霧冷卻系統方案。篦冷機噴霧冷卻系統具體工藝設備:設計在篦冷機安裝 13 支雙流體噴槍
,在二段兩側各安裝 2 支,在三段兩側各安裝 3 支,在頂部安裝 3 支。 當煙氣超過設定的溫度 140℃時,開啟一臺水泵,如果溫度再高,再開啟第二臺水泵
,低于 140℃,水泵自動停止。 如果溫度超過 170℃時,冷風閥自動打開,并降低窯頭排風機的轉速,必要時,減少回轉窯的臺時產量,確保入袋除塵器的煙氣溫度在濾袋濾料適宜溫度范圍內。 在篦冷機旁安裝一臺吹堵風機,窯系統點火后,啟動吹堵風機,保護噴槍霧化噴嘴。
2.2 除塵器本體改造方案
1)保留排灰系統、灰斗、進氣口、出氣口和外殼。2)拆除電場的殼體頂蓋、內部振打和灰斗內阻流板等全部構件。3)新安裝袋除塵器的工作內容 :①
安裝分風板 、噴吹單元;②安裝凈氣箱,使除塵器構成一個整體;③安裝出風管及排風閥;④安裝濾袋及袋籠;⑤恢復拆除的保溫系統。殼體由原電除塵部分殼體和新裝入的噴吹單元、凈氣箱(換袋室)、出風管道、擋風裝置等部分組成。 袋除塵器是由若干室組成。 原電除塵器側板以及新裝入的噴吹單元、
擋風裝置組成各收塵室。 收塵室上部與凈氣箱相連,每個凈氣箱頂部通過排風閥(12 套)與出風管道連接, 除塵器由 12 個收塵室雙排列組成收塵整體。
2.3 換袋方式的設計選型
袋除塵器大多采用頂部換袋方式,凈氣室高度在800mm 左右,這種方式頂部檢修門較多。 如果檢修門密封維護不好,產生漏風的幾率大,有數據統計表明
,頂部換袋結構漏風率有的高達 16%。漏入冷風會使含酸性成分的煙氣結露腐蝕籠骨、花板、殼體;漏入雨水會造成糊袋,袋除塵器壓差的增高,會導致系統的負壓不足,中控操作人員需提高風機轉速,加大風機電動機功率,造成能耗升高資源浪費。本方案經論證采用室內換袋的結構,即凈氣室高度為 3688mm,在內部安裝、更換濾袋和袋籠,每個室在側部有一個雙層檢修門(自帶防雨功能),能保證結構漏風率長期低于 2.5%,特別適應負壓工況,
能有效解決漏風、糊袋導致的尾排風機電耗高的問題。
2.4 濾袋和袋籠的選型
余熱發(fā)電正常運行時,入收塵管道的測點溫度為110~130℃。 考慮到開窯余熱發(fā)電系統未啟動和余熱發(fā)電系統故障停機特殊工況時,入袋除塵器的煙氣溫
度會升高,采用耐高溫 200℃材質為 濾料。 濾袋規(guī)格 Φ160mm×7 500mm,數量為 2 640 個。 袋籠選用了快裝型兩截式袋籠。 籠骨用有機硅防腐噴鍍
,以降低濕煙氣對袋籠的腐蝕。
2.5 濾袋清灰模式
既可以采用在線清灰,也可以實現離線清灰的模式。 正常運行時一般采用在線清灰模式。 當濾袋壓差大時,需要加大清灰頻次,則采用離線清灰的模式;
需在線檢修時,也采用離線清灰的模式。
2.6 窯頭排風機的改造方案
除塵器電改袋后會增加系統阻力,為保證回轉窯工藝平衡用風,避免風壓不足,對窯頭排風機和電動機進行了改造,原風機的土建基礎不變,風機殼體進出風管道不變,更換風機轉子 1 套。 改造后,風機型號為 Y4 -73 -14 №30F, 處 理 風 量 620 000m3/h, 風 壓3 600Pa, 配用電動機型號為 YRKK560-8,
額定功率1 000k W。
2.7 安裝一臺空壓機滿足袋除塵器清灰用高壓風該公司窯系統原有 3 臺空壓機,兩用一備。 電改袋后,為保證袋除塵器清灰用高壓風,及生產其他用風,避免壓縮空氣不足,平衡用風設計,安裝一臺型號FHOGD-160 的空壓機 , 主機功率 160k W, 排氣量27.5m3/min, 排氣壓力 0.80MPa,與原 3 臺空壓機
聯。
3 制作安裝及對接工期
2022 年 3 月,制作非標管道、凈氣室。 6 月 5 日利用停窯時間進行電除塵器改造,15d 時間拆除、 對接安裝完成。 6 月 21 日開窯,收塵系統投入運行。
4 改造后的收塵效果
當地環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站對窯頭袋除塵器進行了監(jiān)測,監(jiān)測結果為 23mg/m3(標態(tài)),滿足排放標準。
中控室工藝操作參數見表1。
5 運行中所遇問題及采取的措施
5.1 運行中出現的問題
公司停窯檢修 ,7 日 17:06 開窯投料,煤磨 18:52 開機,煤磨袋除塵器阻力增大,除塵器前后壓差從 2 300Pa 升至 3 400Pa,8 日 1:45~1:59停磨,開磨后,壓差又升高至 2 669Pa,3:40~3:50 再次停磨,之后還是因為壓差升高,導致 4:25~4:30、6:04~6:25 和 9:10~9:28 停磨。 窯頭、 窯尾煤粉倉倉重在減少,分別由 21t 降至 14t、25t 降至 16t,供煤不足面臨被迫停窯的狀況。
5.2 排查分析原因
經檢查發(fā)現, 煤磨袋除塵器清灰系統脈沖閥、氣缸和電磁閥工作正常,濾袋是此次窯停機后全部更換的新濾袋。 為了加強清灰效果,多開了一臺空壓機,
提高收塵清灰用壓縮空氣的壓力, 由 0.4MPa 提高至0.55MPa。 開啟煤磨后,煤磨袋除塵器收塵壓差仍然偏高,在 2 600~3 000Pa。向中控室夜班值班人員了解到,回轉窯投料后,由于水位低,供水不足(當地近一年來降水少,干旱缺水,地下水位低),余熱發(fā)電沒能及時開啟, 窯頭袋除塵器入口煙氣溫度超過設定 140℃高溫, 煙氣降溫篦冷機噴霧系統按設定程序自動開啟,自 20:20 噴霧至 22:20,噴了 60t 水。 煤磨從篦冷機取熱風,進入煤磨濕煙氣較多
,煤磨袋除塵器濾袋外吸附的煤粉塵不易清掉,濾袋阻力增大,除塵器前后壓差高達 2 400~3 000Pa。 煤磨通風不暢,影響煤磨的臺時產量。