1)一是要控制煙氣質(zhì)量,防止煙氣中含有大量的雜質(zhì)影響硫酸銨溶液的回收。二是做好系統(tǒng)內(nèi)設備的內(nèi)襯防腐。由于脫硫系統(tǒng)的溶液有較強的腐蝕性,在與管道、設備接觸后,溶液中會攜帶大量的金屬離子。采用玻璃鋼材質(zhì)的管道或襯塑管道,脫硫塔內(nèi)襯玻璃鱗片破壞及時處理,避免溶液與金屬材質(zhì)接觸。
2)合理控制加氨量,穩(wěn)定控制系統(tǒng)上、下層的pH 值。循環(huán)槽上部PH值在5.5-6.5,循環(huán)槽底部PH值在4.5-5.5,有規(guī)律的調(diào)節(jié)濃縮周期,控制濃縮段 pH 值在2-3之間。及時清理一級泵入口過濾器,檢修時進行吸收液噴頭的檢查,及時除垢疏通,運行過程中液氣比保持最大。
3)降低濃縮段的過飽和度,加入晶種(如加灰),加入晶種后為細小晶粒提供了更多的晶體生長表面,從而抑制了新核的產(chǎn)生。
4)氧化段密度應控制在<1.17g/ml,采用倒液或補充工藝水維持氧化段密度,保持最佳密度在1.13 g/ml。不要使密度過高,因為密度過高溶液的粘度增大,曝氣阻力將增大,影響氧化率。檢查氧化風機是否運行正常,是否存在漏風及入口堵塞現(xiàn)象,計算風量是否滿足工藝要求,及時消缺。
5)鍋爐停車檢修時,檢查電場是否正常,煙氣旁路閥關(guān)閉嚴密,及時更換損壞的除塵器布袋,對除塵器做熒光粉試驗,將漏風之處進行有效封堵。點火期間投用除塵器,避免因鍋爐點火造成大量的灰塵進入脫硫系統(tǒng)。在裝置運行期間,設備漏油缺陷及時消除,避免油污進入脫硫系統(tǒng)。 提高氨水、工藝水品質(zhì),保證進入脫硫系統(tǒng)中的各有機雜質(zhì)最低,做好脫硫系統(tǒng)中有機雜質(zhì)的分析,及時總結(jié)有機雜質(zhì)對脫硫系統(tǒng)的影響程度及范圍,形成經(jīng)驗數(shù)據(jù),運行過程中控制在合理范圍內(nèi)。
6) 保證鍋爐尾部換熱器效率,降低排煙氣溫度,在1-5條 滿足的條件下,逐步摸索最適宜溫度。
典型問題刨析及改進方法
1、脫硫塔內(nèi)工作液不結(jié)晶
在鍋爐每次開停車時,開始由于經(jīng)驗不足,導鍋爐煙氣時直接開主路擋板閥進入脫硫塔,鍋爐并網(wǎng)之前大量的灰直接進入脫硫塔,在脫硫塔工作液中大量的灰外包硫酸銨,含灰量超過了原設計值,造成脫硫塔內(nèi)工作液無法結(jié)晶。
改進的方法:鍋爐開車并網(wǎng)之前,關(guān)閉所有去脫硫裝置的主路擋板閥,打開去煙囪的旁路閥,在并網(wǎng)而且電除塵投用后再打開去脫硫裝置 的主路擋板閥,這樣在點爐期間的大量灰塵順著煙囪排出,使脫硫塔內(nèi)工作液中灰的含量在設計值之內(nèi)。
2、結(jié)晶槽內(nèi)壁掛料嚴重
結(jié)晶槽試運行時啟動料漿泵將脫硫塔內(nèi)的 工作液打入結(jié)晶槽,在結(jié)晶槽內(nèi)靠水冷卻結(jié)晶1~2d 后開始出料,這時發(fā)現(xiàn)在旋流器周圍掛料非常嚴重,每次出料時必須人工攪勻罐壁的積料,才能夠進入離心機。
改進方法:試運行一段時間后,改變了運行 模式,結(jié)晶槽內(nèi)硫酸銨經(jīng)分析后其質(zhì)量分數(shù)在35%~40%,工作液的密度在 1.31~1.35g/cm3 時,一邊上料一邊出料,這樣旋流器周圍和槽底避免了 積料現(xiàn)象,使出料系統(tǒng)能夠正常運行。
3、氧化風機管線堵管嚴重
氧化風機出口管線試運行時,經(jīng)常出現(xiàn)風機 電機電流、電壓有過載現(xiàn)象,風機噪音比較大,旁 路閥不敢打開,防止氧化槽內(nèi)脫硫液沉淀積料。
改進的方法:在氧化槽底部與氧化空氣管線 交界處另加導淋閥,工作液每個班定期向脫硫塔 排兩次,時間在 10min 左右,這樣既減少了氧化槽底部的沉淀物,同時也減少了氧化空氣管線的堵管現(xiàn)象,對氧化風機的過載起到了一定的保護作用。同時縮短了氧化風機的檢修周期,延長了氧化風機的使用壽命。
4、出料時操作間氨味較大、地面腐蝕嚴重 出料時在操作間氨味比較大,氧化槽溢流管漏液嚴重,對設備腐蝕性較大,對人身安全造成 一定的危害。
改進方法:把氧化槽的放空管線和離心機的 放空管線直接并入到結(jié)晶槽,冷凝液順著管線溢 流入結(jié)晶槽,大部分的氣體不斷被帶走,這樣即 減輕了腐蝕,同時也減輕了對操作人員的危害。
5、煙囪底部積料嚴重
煙囪高度大約 120m,材質(zhì)為鋼筋混泥土內(nèi)襯防腐蝕性泡沫玻璃磚,中間有一道擋風墻。由于脫硫出口煙氣含有大量的氨、亞硫酸銨、硫酸銨、灰等物質(zhì),在脫硫煙道和煙囪內(nèi)凝固成固體,在旁路擋板閥和煙囪底部大量積聚,每年大修時在 煙囪底部淤積物料大約有 100t,清理物料時浪費大量的人力、物力和財力。2013 年、2014 年兩次大修均發(fā)現(xiàn)煙囪底部錐體位置大量積料,導致煙囪過流截面積縮小 70%,使整個脫硫系統(tǒng)的阻力增大,鍋爐出口憋壓,鍋爐提不上負荷。一旦物料繼續(xù)積聚增加,有可能導致鍋爐停運。
改進方法:在煙囪底部錐體部位鋪設厚 3mm 不銹鋼板,錐體四面和底部加低壓蒸汽吹掃,每一面均勻分布三路蒸汽,安裝一道截止閥控制, 外圍的閥門采用法蘭連接,便于拆裝和檢查。定時開啟吹掃蒸汽閥門,吹掃煙囪底部的結(jié)晶或積聚物料,積聚的物料溶化后順著煙囪底部導淋排至冷凝液槽內(nèi)回收,定時清理。開車后結(jié)果表明,改造后的煙囪導淋通暢,大量的積聚物溶化后從煙囪底部導淋 管內(nèi)流出,避免了煙囪底部物料的積聚和堵塞, 滿足了生產(chǎn)需要。
6、擋板門腐蝕
脫硫出口煙氣含有大量的腐蝕性物質(zhì),對現(xiàn)場的設備腐蝕較嚴重,特別是脫硫出口通凈煙氣 的擋板閥與含部分腐蝕性介質(zhì)的濕煙氣接觸,在 擋板閥周圍以及上下葉片之間淤積大量的物料。 擋板閥上下葉片的密封片全部被腐蝕,對擋板閥 電動執(zhí)行機構(gòu)行程帶來極大的影響,電動執(zhí)行機 構(gòu)與擋板閥上下葉片不同步,煙氣滲入到主軸 后,使整個擋板閥葉片開關(guān)腐蝕、卡澀。大量的物 料在擋板閥上越積越多,使整個擋板閥全部被腐蝕,不但縮短了擋板閥的使用周期,而且又增加了高額的檢修費用。
改進方法:針對脫硫出口煙道擋板閥容易積料,分別在其各個葉片以及擋板閥框外包厚 2mm 的不銹鋼(316L)板,并外加一層厚 0.005mm 的密封片,在擋板閥上下、左右兩側(cè)各加導淋排放孔,定期沖洗擋板閥本體以及周圍的沉淀物,并在上 下葉片轉(zhuǎn)軸兩側(cè)安裝直徑 16mm 的不銹鋼管線,且通入 0.3MPa 熱空氣,熱空氣壓力大于脫硫出 口煙氣的壓力,有效的防止煙氣中大量的氨、亞 硫酸銨、硫酸銨等物質(zhì)的積聚和對主軸的腐蝕。不但保證了脫硫裝置的安全穩(wěn)定長周期運行,而且延長了擋板閥的運行周期,擋板閥開關(guān)靈活, 保證了氨法脫硫裝置和鍋爐的安全穩(wěn)定運行。